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鎂粒噴吹脫硫脫硝成敗的關(guān)鍵是什么?
作者:  來源: http://m.fzbdjc.com/gsxw/n1444.html   發(fā)布時間:2018-08-13

通過冷態(tài)模擬試驗獲得的噴吹工藝參數(shù),進(jìn)而進(jìn)行了工業(yè)試驗研究。如果直接向鐵水中投放冷態(tài)鎂粒,鎂粒會發(fā)生劇烈的反應(yīng),鐵水噴濺嚴(yán)重,鎂粒在鐵水中上浮時受熱和氣化過程占去了一部分時間,導(dǎo)致鎂的利用率降低。如果采用鎂的復(fù)合脫硫劑,則添加劑對鎂的受熱和氣化有抑制作用,同樣會使鎂的利用率降低。為此,向鐵水中噴吹純鎂粒,使鎂在進(jìn)入鐵水前預(yù)先受熱和氣化,用設(shè)計獨特的帶有氣化室的噴槍插入鐵水包噴吹鎂粒,能使鎂粒在鐵水中熔化、氣化,達(dá)到較好的鐵水脫硫效果,鎂粒在鐵水中呈氣態(tài),這就使鎂粒使用量相對較低,而利用率較好。本試驗選用自行設(shè)計的噴槍?! ?/span>

試驗結(jié)果噴成率首次試驗鈍化鎂的安全性是鐵水鎂粒噴吹脫硫成敗的關(guān)鍵,其次設(shè)備噴粉控制系統(tǒng)的安全可靠性與否對噴成率影響很大。在噴吹處理的50罐中,46罐順利地實現(xiàn)氧化鎂脫硫,達(dá)到工藝要求,占92%,未達(dá)到工藝和噴吹失敗要求的4罐占8%.在試驗過程中所發(fā)生的4次事故,2次由于外部鐵水原因所致,一次由于噴槍頭部耐材質(zhì)量不良,噴吹過程中頭部脫落;一次由于膠管破裂等原因?qū)е略囼炛袛?,其余罐次試驗噴吹過程正常。因此,該噴吹系統(tǒng)穩(wěn)定,調(diào)節(jié)簡單,操作方便。本試驗成果已經(jīng)成功地應(yīng)用于酒鋼工業(yè)生產(chǎn),并取得了良好的效果。噴槍插入深度影響鎂的利用率和熔池的攪拌情況。但插入太深,會引起溶池的振蕩,對鐵水包底面沖擊大而降低鐵水包的壽命,噴吹速度大時振蕩更為明顯。對酒鋼120t鐵水包最佳槍深為。  

脫硫率隨槍位的變化趨勢噴吹氣體流量噴粉冶金的優(yōu)點之一是吹入的氣體在其上升過程中帶動液體運動,促進(jìn)傳質(zhì),使液體和反應(yīng)劑充分混合,從而提高反應(yīng)速度。噴吹鎂粉時,若氣體流量過大,則鎂氣泡在鐵液中的停留時間短,來不及完全反應(yīng)就到達(dá)溶池頂部而逸出,使其效率下降。因此,從提高鎂的脫硫效果出發(fā),應(yīng)選擇合適的氣體流量和粉劑噴吹速度。鎂粒脫硫工業(yè)試驗研粉氣比的大小通常要直接受到噴粉設(shè)備的影響。從工藝操作角度出發(fā),在保證一定攪拌力的前提下,應(yīng)盡可能減少載氣,增大粉氣比。運載氣體能增快脫硫劑的上浮速度。在氣量大的情況下,還會出現(xiàn)脫硫劑尚未充分發(fā)揮作用就被氣泡帶到液面上的情況。另外,載氣量大時,噴槍粉氣出口速度較大,造成氣流和氣泡對鐵水?dāng)嚢枇姡壮霈F(xiàn)鐵水噴濺現(xiàn)象。從試驗過程看,噴吹氣體流量小于50m3/h,會因攪拌力不夠影響脫硫效果,而且鎂粒容易堵塞管道;大于100m3/h時,隨噴吹時間延長,鐵水溫降會增大。對于酒鋼脫硫系統(tǒng)合適的氣體流量范圍7085m3/h.  

噴吹氣體壓力壓力是調(diào)節(jié)整個系統(tǒng)正常工作的重要參數(shù),通過對管道及鐵水靜壓力的計算,整個系統(tǒng)阻力約為,因此,在整個實驗過程中,總管壓力始終大于0.55MPa,噴吹過程正常,調(diào)節(jié)罐頂與助吹的壓差,噴粉速度增大,當(dāng)噴粉速度大于12kg/min時,鐵水噴濺嚴(yán)重。從整個實驗過程看,鎂粒脫硫的最佳噴吹參數(shù)為:助吹壓力,噴粉罐壓力為鐵水溫度因為鎂脫硫反應(yīng)是放熱反應(yīng),溫度升高不利于脫硫的進(jìn)行。

盡管溫度升高傳質(zhì)系數(shù)增大,但總的看來,隨溫度的升高,脫硫率下降,鎂的利用率減少。初始w(S)為0.02%的鐵水,經(jīng)過相同的處理,溫度為1400的鐵水終點w(S)為1250時的2倍。帶渣量高爐渣因為含硫高,堿度低,硫容量小,故對脫硫極為不利,而且渣量過大,造成的鐵損也大。所以一般均要求盡量少帶高爐渣,且最好在噴吹前進(jìn)行扒渣操作。